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快報丨惠州平海電廠(chǎng)2號汽輪機跳閘及連續盤(pán)車(chē)中斷事件報告

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本公眾號所推送的各類(lèi)事故快訊、快報、調查報告及事故案例等圖文消息均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò ),部分未經(jīng)證實(shí),僅限于電力行業(yè)從業(yè)人員學(xué)習討論之用。如有不實(shí)之處需要更正或刪除,請郵件聯(lián)系編輯。該事故最終解釋權歸事故相關(guān)責任單位及事故調查部門(mén)。

一、 事件經(jīng)過(guò)

1、2016 年11 月18 日02:54,1 號機組C 級檢修停運,2 號機組負荷790MW,主汽壓力19.8MPa,主汽溫度605℃,再熱汽壓3.89MPa,再熱汽溫603℃,軸封壓力15.1kPa,軸封溫度320℃,輔汽壓力0.76MPa,輔汽溫度350℃,輔汽汽源為四抽蒸汽,冷再蒸汽備用,主機潤滑油壓力0.35MPa,2A、2B 汽泵運行。2 號機組跳閘,檢查機爐電設備聯(lián)動(dòng)正常,汽機轉速下降。DEH 系統首出為“鍋爐保護動(dòng)作”,DCS 系統MFT 首出為“汽輪機跳閘”,DEH 系統歷史報警記錄如下:

02:53:26.959 2 號機“1 號超速保護裝置”第一次自檢。

02:53:31.459 2 號機“1 號超速保護裝置”發(fā)第三通道監測異常。

02:53:33.021 2 號機“3 號轉速探頭”故障報警消失。

02:53:49.863 2 號機“1 號超速保護裝置”第二次自檢。

02:54:41.166 2 號機“1 號超速保護裝置”發(fā)“O/S PROT SYS 1”跳閘信號。

02:54:41.244 2 號汽輪機跳閘。

2、03:12 輔汽壓力由0.76MPa 降至0.62MPa,值長(cháng)令將輔汽汽源由四段抽汽切至冷再,進(jìn)行系統暖管。逐漸開(kāi)啟冷再供輔汽調閥并投入自動(dòng),設定輔汽壓力0.7MPa。

3、03:29 汽機轉速降至510r/min,頂軸油泵聯(lián)啟正常,頂軸油母管壓力16.3MPa。

4、03:42 高旁無(wú)法正常開(kāi)啟,通知汽機專(zhuān)業(yè)人員就地使用液壓千斤頂開(kāi)啟高旁預啟閥。

5、03:52 停運送風(fēng)機和引風(fēng)機悶爐。

6、04:00 進(jìn)行啟動(dòng)鍋爐點(diǎn)火準備。

7、04:23 冷再壓力由4.3MPa 逐漸降至0.46MPa,輔汽壓力由0.8MPa 逐漸降至0.35MPa,輔汽聯(lián)箱溫度由350℃降至235℃,軸封溫度由320℃降至229℃。就地用液壓千斤頂將高旁開(kāi)至1%,DCS 開(kāi)啟低旁至5%,輔汽溫度緩慢回升,最高至309℃。


8、04:26 啟動(dòng)電動(dòng)給水泵運行。

9、04:40 汽機轉速降至65r/min,盤(pán)車(chē)裝置投入正常,轉子惰走時(shí)間106 分鐘。

10、04:40 開(kāi)始用輔汽沖轉2B 汽泵,轉速升至800 r/min 暖機。

11、04:45 經(jīng)熱工人員現場(chǎng)檢查確認,汽輪機跳閘原因為:1 號超速保護裝置在進(jìn)行自檢過(guò)程中,同組的3 號轉速探頭故障跳變失效,導致超速保護誤動(dòng),機組跳閘。更換備用轉速探頭,排除故障后經(jīng)申請中調同意2 號鍋爐點(diǎn)火。

12、04:53 2B 汽泵沖轉至2800 r/min,投遙控至DCS 控制,電動(dòng)給水泵轉為旋轉備用。

13、05:12 高旁由10%開(kāi)至22%,A/B 側低旁開(kāi)度由9%開(kāi)至24%,汽機側主/再熱汽溫度在4 分鐘內由540/578℃突降至436℃/502℃。


14、05:13 啟動(dòng)2A、2B 引風(fēng)機和2A、2B 送風(fēng)機,總風(fēng)量增加至35%進(jìn)行爐膛吹掃。

15、05:20 啟動(dòng)2B 一次風(fēng)機,投入空預器蒸汽吹灰。

16、05:25 主汽壓力16.6MPa,用汽泵向鍋爐上水。5:30 建立850t/h 的啟動(dòng)流量(BCP泵因未沖洗和化驗水質(zhì),未啟動(dòng))。

17、05:31 鍋爐吹掃完成,等離子拉弧,2 號角和6 號角拉弧失敗,通知檢修人員處理。

18、05:40 高旁前主汽溫度在15 分鐘內由403℃降至351℃,輔汽溫度由341℃降至

170℃。軸封溫度4 個(gè)測點(diǎn)由343℃快速下降至94-137℃,盤(pán)車(chē)轉速開(kāi)始由65r/min

下降至35r/min,值長(cháng)令立即破壞真空,退出軸封供汽,關(guān)閉高低旁,關(guān)閉汽輪機

高中壓缸所有疏水閥,悶缸處理。


19、05:51 停運2B 汽泵。

20、05:53 值長(cháng)令停止送風(fēng)機、引風(fēng)機,關(guān)閉所有風(fēng)煙擋板,鍋爐悶爐。

21、05:56 汽輪機轉速降至0r/min。

22、05:58 啟動(dòng)鍋爐點(diǎn)火成功。

23、06:10 開(kāi)始2 號汽輪機手動(dòng)盤(pán)車(chē),盤(pán)車(chē)阻力較大,每10 分鐘轉子翻轉180°。

24、08:40 輔汽聯(lián)箱汽源由冷再切至啟動(dòng)鍋爐供汽。

25、10:53 每20 分鐘手動(dòng)盤(pán)車(chē)180°。

26、12:12 輔汽聯(lián)箱溫度升至310℃,軸封供汽調節閥前溫度282℃,主汽閥閥桿密封出現漏汽現象,為了避免主汽閥閥桿漏汽到軸封,投入軸封供汽,軸封壓力5.8kPa。

27、12:56 試投液壓盤(pán)車(chē),無(wú)法正常投入,判斷液壓盤(pán)車(chē)故障,立即退出軸封供汽,布置安措進(jìn)行盤(pán)車(chē)裝置檢修工作。

28、18:20 液壓盤(pán)車(chē)裝置更換工作結束。

29、20:30 再次試投液壓盤(pán)車(chē),無(wú)法正常盤(pán)動(dòng)汽輪機轉子,重新進(jìn)行轉子抬軸試驗和手動(dòng)盤(pán)車(chē),每 20 分鐘手動(dòng)盤(pán)車(chē)180°。

30、22:50 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理組織設備部、運行部、生安部的管理和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員,在集控會(huì )議室召開(kāi)分析會(huì ),會(huì )議由總經(jīng)理主持。為保障設備安全,經(jīng)研究決定:立即停止2 號機組啟動(dòng)相關(guān)工作,全面盤(pán)點(diǎn)和啟動(dòng)后續相關(guān)處理工作。

二、 原因分析

(一)汽機超速保護裝置故障跳閘原因

引發(fā)本次汽輪機跳閘的直接原因是“O/S PROT SYS 1(1 號超速保護裝置保護動(dòng)作)”信號誤動(dòng),誤動(dòng)的原因為1 號超速保護裝置自檢時(shí),自檢通道發(fā)強制超速信號,同時(shí)同組的3 號轉速探頭故障,“三取二”超速保護成立,汽輪機跳閘。汽輪機轉速探頭安裝在2 號軸承箱位置,采用外露式安裝方式。由于2 號軸承位于高、中壓缸之間,受熱輻射、熱傳導、軸封漏汽等影響較大,特別在高負荷情況下,區域溫度明顯升高(最高時(shí)達150℃)。超出轉速探頭的允許工作范圍(≤120℃),造成3 號轉速探頭穩定性下降,出現故障跳變,引發(fā)本次機組跳閘。

(二)汽輪機連續盤(pán)車(chē)中斷原因

1、盤(pán)車(chē)中斷直接原因

2 號汽輪機跳閘后轉子惰走及投入盤(pán)車(chē)均正常,惰走時(shí)間106min。05:40 軸封溫度4 個(gè)測點(diǎn)在15 分鐘內由343℃快速下降至94-137℃,同時(shí)軸封壓力降低至2.7kPa。初步判斷為軸封供汽溫度快速下降,導致軸封體突然受冷收縮,轉子與軸封體間隙變小,發(fā)生動(dòng)靜摩擦,轉子轉動(dòng)阻力增大,液壓盤(pán)車(chē)裝置過(guò)載,盤(pán)車(chē)裝置離合器損壞,轉速快速降至0r/min。


2、軸封蒸汽溫度降低原因

機組跳閘后輔汽汽源為冷再,由于鍋爐未點(diǎn)火,鍋爐蓄熱有限,且 MFT 后風(fēng)機沒(méi)有及時(shí)停運,導致管屏內蒸汽參數快速下降,同時(shí)鍋爐上水后蓄熱產(chǎn)生的汽溫較低。隨著(zhù)高低旁開(kāi)度增大和輔汽流量增加,后管屏內冷蒸汽向下游流動(dòng),導致主汽溫度、冷再溫度、輔汽溫度、軸封溫度均快速下降,其中過(guò)熱器出口溫度在40 分鐘內由540℃降至423℃。輔汽溫度在15 分鐘內由342℃降至170℃。


3、參數監視不到位

機組恢復啟動(dòng)過(guò)程中運行人員對主要參數敏感性不足,對關(guān)鍵參數監視不到位。在輔汽及軸封溫度快速下降過(guò)程中沒(méi)有及時(shí)發(fā)現,并果斷采取措施,使冷汽進(jìn)入軸封,導致軸封間隙變小,產(chǎn)生動(dòng)靜摩擦。

三、 暴露問(wèn)題

1、運行值班人員對 DEH 系統的報警關(guān)注不足,3 號轉速探頭自11 月15 日起發(fā)出8 次故障報警信號,皆未及時(shí)發(fā)現并登記缺陷。

2、DEH 設備巡點(diǎn)檢內容不完善,雖然已制定檢查卡每天對DEH 系統進(jìn)行巡檢,但沒(méi)有把系統中重要測點(diǎn)狀態(tài)檢查納入檢查范圍,以致未及時(shí)發(fā)現3 號轉速探頭故障缺陷。

3、設備檢修人員對 2 號軸承位置環(huán)境溫度高對設備的影響以及設備運行狀態(tài)持續跟蹤、評估不足。

4、設備檢修人員對機組“超速保護裝置”的自檢功能和保護條件理解不充分,沒(méi)有做好特殊情況下的防范措施。對超速保護裝置的自檢時(shí)間的合理性、自檢的必要性、自檢造成繼電器頻繁動(dòng)作影響保護可靠性等方面的評估和試驗不足。

5、DEH 系統設備報警不完善, DEH 系統報警提示不明顯且未有效分級。

6、事故處理過(guò)程和機組啟動(dòng)過(guò)程中值長(cháng)沒(méi)有統一指揮,現場(chǎng)混亂,暴露出運行人員操作技能水平和事故處理能力不足。

7、運行人員對于機組極熱態(tài)啟動(dòng)過(guò)程,相關(guān)啟動(dòng)方案、操作票風(fēng)險控制不足,沒(méi)有考慮設備出現異常時(shí)的風(fēng)險預控,反映出運行人員安全風(fēng)險意識不足,暴露出各級人員對《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求》的學(xué)習和落實(shí)不足,存在走過(guò)場(chǎng)的現象。

8、運行人員在機組恢復啟動(dòng)操作中未按操作票和規程嚴格執行:1)極熱態(tài)操作票僅有相關(guān)人員的簽字,但未按操作票逐條執行并確認。2)根據規程要求,極熱態(tài)啟動(dòng)時(shí),主汽壓力降至12MPa 以下允許鍋爐上水。而運行人員在主汽壓力降至16.6MPa時(shí)進(jìn)行鍋爐上水。

9、暴露出操作票執行過(guò)程審核把關(guān)不嚴、工作作風(fēng)不嚴謹、技術(shù)標準和安全管理制度執行不到位的問(wèn)題。

10、機組單機運行期間跳閘后,啟動(dòng)鍋爐未在第一時(shí)間啟動(dòng)供汽,輔汽汽源不足,利用鍋爐蒸汽余熱供汽泵、除氧器、軸封等用汽,方案不成熟,風(fēng)險極大。同時(shí),恢復啟動(dòng)過(guò)程中風(fēng)險預控意識不足,急于點(diǎn)火并網(wǎng),啟動(dòng)過(guò)程中出現異常時(shí),沒(méi)有及時(shí)采取有效的調整措施。

11、運行人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓不到位,經(jīng)驗欠缺,尤其缺乏機組熱態(tài)啟動(dòng)、極熱態(tài)啟動(dòng)、事故處理的經(jīng)驗,參數監視不到位。

12、轉速探頭發(fā)生故障,機組恢復啟動(dòng)過(guò)程中高旁、等離子等設備也相繼出現故障,暴露出設備維護管理缺失和不到位的問(wèn)題。

四、 整改措施

1、 開(kāi)展運行操作、事故處理、設備管理、部門(mén)管理等工作危險點(diǎn)的梳理和管控工作,完善跨專(zhuān)業(yè)評估工作方法,根據本部門(mén)的工作內容,列出相關(guān)危險點(diǎn),完善相關(guān)制度和規程,并在日常管理中認真跟蹤落實(shí)。

責任部門(mén):運行部、設備部、生安部;完成時(shí)間:2016 年12 月31 日。

2、 2 號軸承位置環(huán)境溫度高處置措施:

1) 在 2 號軸承箱處增加隔熱措施和冷卻措施,并定期跟蹤評估環(huán)境溫度情況。

責任部門(mén):設備部;完成時(shí)間:2016 年11 月30 日。

2) 建立健全轉速探頭檢修檔案,確定檢修、檢查周期并做好檢修記錄;做好備品備件存儲,根據探頭環(huán)境溫度影響確定設備更換或輪換周期,確保設備可靠運行。

責任部門(mén):設備部;完成時(shí)間:2016 年11 月30 日。

3、取消傳感器故障觸發(fā)保護功能,將超速模塊 E1655 信號故障報警參數設為0。同時(shí)結合兄弟電廠(chǎng)的經(jīng)驗,重新梳理和評估超速裝置自檢的必要性后,確定取消超速卡的自動(dòng)自檢功能,在每次停機期間進(jìn)行手動(dòng)自檢。同時(shí)加強“超速保護”回路繼電器長(cháng)期頻繁動(dòng)作的可靠性評估和檢測工作。

責任部門(mén):設備部;完成時(shí)間:2016 年11 月23 日。

4、完善 DEH 系統報警功能,逐項梳理DEH 重要報警信息并進(jìn)行分級提示,將部分重要信息接入DCS 系統中進(jìn)行分級報警。

責任部門(mén):設備部、運行部;完成時(shí)間:2016 年12 月31 日。

5、完善 DCS、DEH 等控制系統的巡點(diǎn)檢制度,規范巡點(diǎn)檢內容和注意事項,并做好記錄。

責任部門(mén):設備部;完成時(shí)間:2016 年12 月20 日。

6、全面、逐項梳理機組跳閘的保護邏輯,評估其可靠性和必要性,完善靜態(tài)試驗方法。

責任部門(mén):設備部、運行部;完成時(shí)間:2016 年12 月20 日。

7、在機組啟動(dòng)、停運、事故處理等重大操作過(guò)程中,由值長(cháng)統一指揮,所有操作由當班操作員進(jìn)行操作。

責任部門(mén):運行部;完成時(shí)間:長(cháng)期執行。

8、加強運行管理,監督運行人員嚴格按照運行規程和操作票進(jìn)行相關(guān)操作。

責任部門(mén):運行部;完成時(shí)間:長(cháng)期執行。

9、在機組熱態(tài)啟動(dòng)和極熱態(tài)啟動(dòng)中,嚴禁采取利用鍋爐蓄熱啟動(dòng)等不成熟方案進(jìn)行機

組啟動(dòng),并將相應的要求列入運行規程和操作票。

責任部門(mén):運行部;完成時(shí)間:2016 年12 月20 日。

10、加強運行人員培訓,特別是熱態(tài)和極熱態(tài)啟動(dòng)培訓,提高事故應急處理水平和能力。加強 DEH 系統的培訓,做到DEH 系統中信息能正確認知和識別,指導運行操作。

責任部門(mén):運行部;完成時(shí)間:2016 年12 月31 日。

11、針對此事件舉一反三進(jìn)行分析,對高風(fēng)險操作、作業(yè)進(jìn)行全面梳理、完善。對單機運行期間的事故預想及措施進(jìn)行完善。

責任部門(mén):運行部;完成時(shí)間:2016 年12 月31 日。

12、提高運行值班人員的監盤(pán)責任心,加強對重要、關(guān)鍵參數監視,出現異常及時(shí)判斷和處理。

責任部門(mén):運行部;完成時(shí)間:長(cháng)期執行。

13、加強高旁、等離子等設備的日常維護,提高設備的可靠性。

責任部門(mén):設備部;完成時(shí)間:長(cháng)期執行。

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